2月以來,方大集團達州鋼鐵的兩座高爐從普礦冶煉全面轉(zhuǎn)向釩鈦礦冶煉,實現(xiàn)“賽道轉(zhuǎn)換”?!扳C鈦礦冶煉的技術難度稍大,但進口普礦成本持續(xù)走高,從攀西拉來的釩鈦礦具有物流成本優(yōu)勢?!边_州鋼鐵煉鐵廠副廠長閆浩宇說。
轉(zhuǎn)換新賽道是為提高生產(chǎn)運行能效。3月,達州鋼鐵煉鐵廠超額完成年初擬定的月度鐵水產(chǎn)量任務,同時實現(xiàn)燃料比下降;在“下游”煉鋼廠,新調(diào)渣技術提取出品位更高的釩渣,實現(xiàn)釩資源回收有效利用。
一方面多維度降成本,一方面多源頭增效益,達州鋼鐵在新賽道上“跑”得更輕快。
老企業(yè)走上新賽道
“各項參數(shù)穩(wěn)定,入爐爐料結構穩(wěn)定。”4月6日下午,達州鋼鐵煉鐵廠大高爐車間,出鐵口火紅的鐵水帶著熱浪滾滾流出,車間主任李延宏巡視設備儀表盤,“經(jīng)過兩個月的調(diào)整和優(yōu)化,我們初步實現(xiàn)釩鈦礦冶煉長周期穩(wěn)定?!?/span>
從普礦冶煉轉(zhuǎn)向釩鈦礦冶煉,主要技術難點在于對硅和鈦含量的控制。閆浩宇說,硅鈦含量占比需從0.2%至0.5%區(qū)間降低到0.08%至0.15%區(qū)間,含量要求更低,區(qū)間收窄,控制難度更大,對設備管理和操作的要求更精細。
去年12月,煉鐵廠組織攻關團隊開始制定釩鈦礦冶煉方案,對各項操作參數(shù)和指標進行設定,要求“鐵水產(chǎn)量提起來、燃料比降下去”。
嚴要求,意味著必須摳細節(jié)。煉鐵廠將燒結礦入爐比例提高至70%左右,同時調(diào)整參數(shù),提高焦丁回收率?!斑@些舉措使3月燃料比(產(chǎn)1噸鐵水消耗的焦炭或煤粉)環(huán)比下降約20公斤?!遍Z浩宇介紹,轉(zhuǎn)產(chǎn)釩鈦礦冶煉是當下應對市場發(fā)展的需要,也是實現(xiàn)公司效益最大化的主動選擇。
更重要的,是為達州鋼鐵未來發(fā)展提前“探路”——建設中的達州鋼鐵搬遷升級項目明確將采取釩鈦礦冶煉?!袄蠌S區(qū)轉(zhuǎn)產(chǎn),相當于提前對接未來生產(chǎn)?!遍Z浩宇說。
老廠房加載新技術
采取釩鈦礦冶煉,產(chǎn)出的鐵水中含有釩資源。從鐵水中提取出可利用的釩渣,是企業(yè)增創(chuàng)效益的又一突破口。
關鍵在于如何獲得合格的商品釩渣。達州鋼鐵煉鋼廠副廠長何軍元告訴記者,從低硅鐵水中提釩操作難度大,不易掌控,生產(chǎn)出的釩渣呈粉末狀,達不到出售的要求,同時釩渣中明鐵含量高達35%,這造成金屬鐵的損失,且影響釩渣質(zhì)量。
在達州鋼鐵墻體略顯斑駁的老廠房中,“以新技術提升經(jīng)濟效益”的案例層出不窮。早在2022年夏天,煉鋼廠就通過轉(zhuǎn)爐提釩工藝,成功攻克低含釩鐵水提釩難題。如今,在低硅鐵水提釩技術方面實現(xiàn)新突破,是擺在煉鋼廠面前的又一個難題。
煉鋼廠以“邱達全勞模創(chuàng)新工作室”為依托,開展工藝技術創(chuàng)新,經(jīng)過反復試驗,最終研發(fā)出一種全新的“調(diào)渣技術”,釩渣質(zhì)量和渣態(tài)得到明顯改善。何軍元說,目前已經(jīng)達到預期目標——釩渣中明鐵含量降至19%以下,五氧化二釩含量達到14%以上。
“這屬于高品位釩渣,在市場上頗受歡迎?!焙诬娫f,如今,噸鋼產(chǎn)合格釩渣超20公斤,按當前每噸釩渣售價11000元左右計算,“其經(jīng)濟效益相當于每天多產(chǎn)近400噸鋼。”(來源:四川日報)